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空壓機(jī)“跳機(jī)”故障,,成因及處理方法

通常所說的空壓機(jī)跳機(jī),,是指壓縮機(jī)過載,保護(hù)器斷開引起的壓縮機(jī)停運(yùn)故障,。通常除了外部電源引起的“跳機(jī)”故障不是空壓機(jī)本身的原因,,不需要處理外,其它過載保護(hù)器跳開的“跳機(jī)”故障必須慎重對(duì)待,,強(qiáng)行運(yùn)行的后果可能造成機(jī)組報(bào)廢,。

跳機(jī)原因多種多樣,最為常見的是高溫“跳機(jī)”,,尤其在氣溫較高的夏季,,處理高溫跳機(jī),必然是從降低機(jī)組運(yùn)行溫度入手,。此篇主要是說說一些不常見的原因,,這些不常見的原因檢修起來有一定的難度。不熟悉的售后維修人員遇到此類問題會(huì)感到較為“棘手”,,通過此文,,或許能幫你理清一點(diǎn)思路。

可采取“排除法”,,對(duì)故障原因一一排除,。

1. 帶壓?jiǎn)?dòng)

“帶壓?jiǎn)?dòng)”是指空氣壓縮機(jī)啟動(dòng)時(shí),壓縮機(jī)背壓過高,。

現(xiàn)場(chǎng)檢查壓縮機(jī)油氣桶上的機(jī)械式壓力表,,如壓力表顯示有壓力,初步判定可能存在系統(tǒng)未完全泄壓,,致使壓縮機(jī)帶壓?jiǎn)?dòng),。導(dǎo)致啟動(dòng)電流過高引發(fā)空氣開關(guān)為保護(hù)機(jī)組而跳閘。

在螺桿式空氣壓縮機(jī)中經(jīng)常出現(xiàn)由于最小壓力閥故障,,或泄壓系統(tǒng)堵塞導(dǎo)致壓縮機(jī)停機(jī)后,,系統(tǒng)中仍有壓力存在的現(xiàn)象。

現(xiàn)場(chǎng)查看壓力表顯示有壓力,,一般存在著兩種可能性:一是系統(tǒng)中確實(shí)帶有壓力,;二是壓力表損壞,不能正常歸零,。

其判斷的方法是打開系統(tǒng)中可以泄壓的裝置或閥門,,當(dāng)打開泄壓閥后發(fā)現(xiàn)油氣桶內(nèi)壓力表顯示仍有壓力,則判斷系統(tǒng)已經(jīng)沒有壓力,,是壓力表無法歸零所致,;反之,,則為系統(tǒng)帶壓。

2. 機(jī)頭阻力過大

機(jī)頭阻力過大會(huì)引發(fā)壓縮機(jī)啟動(dòng)電流偏大,,即壓縮機(jī)過載,,導(dǎo)致空氣開關(guān)跳閘。

主要有三種情況導(dǎo)致機(jī)頭阻力增大:

(1)潤(rùn)滑油粘度大,。南方地區(qū)氣溫隨季節(jié)變化大,,夏季環(huán)境溫度可高達(dá)約40 ℃,冬季最低氣溫低至零度以下,,根據(jù)一般潤(rùn)滑油的粘度與溫度成反比的特性,,冬季潤(rùn)滑油的粘度較夏季將明顯增大。

尤其是冬季停機(jī)后,,由于設(shè)備的潤(rùn)滑油環(huán)境中存在水分,,溫度過低造成水結(jié)冰,堵塞油路的循環(huán),。因此,,在冬季空壓機(jī)的初次啟動(dòng)時(shí),特別強(qiáng)調(diào)不能直接啟動(dòng),,需要點(diǎn)動(dòng)數(shù)次,,以驅(qū)動(dòng)粘滯的潤(rùn)滑油盡快完善循環(huán)流程。

(2)對(duì)單螺桿壓縮機(jī)來說,,機(jī)頭內(nèi)螺桿和星輪結(jié)焦,。單螺桿壓縮機(jī)的做功主要通過螺桿與星輪的嚙合來完成,螺桿與星輪之間的間隙大小決定著壓縮機(jī)的做功效率,。如間隙過大,,部分氣體從間隙中泄漏,壓縮機(jī)做功效率低,;如果間隙過小,,星輪與螺桿之間的阻力大,負(fù)載大,,電機(jī)的能耗大。機(jī)頭內(nèi)結(jié)焦能導(dǎo)致星輪與螺桿的間隙減小,,嚙合中的摩擦阻力大,,壓縮機(jī)的電流增大。

(3)機(jī)頭內(nèi)的潤(rùn)滑油量過多,。機(jī)頭出口斷油閥出現(xiàn)故障,,在壓縮機(jī)停機(jī)后,斷油閥沒有及時(shí)關(guān)閉,,有大量的潤(rùn)滑油被壓入機(jī)頭,,致使啟動(dòng)過程中啟動(dòng)阻力偏大,,電流增大導(dǎo)致過載保護(hù)“跳機(jī)”。

處理方式:

(1)人工盤車是對(duì)壓縮機(jī)動(dòng)力部件,、傳動(dòng)部件和聯(lián)動(dòng)部件連接情況和自由轉(zhuǎn)動(dòng)情況最基本的檢測(cè)方法,。通過對(duì)啟動(dòng)前壓縮機(jī)的人工盤車,來檢查機(jī)頭和電機(jī)能否自由轉(zhuǎn)動(dòng),,且根據(jù)以往的盤車經(jīng)驗(yàn)來判定其轉(zhuǎn)動(dòng)的阻力增大與否,。

(2)機(jī)頭內(nèi)油結(jié)焦是螺桿式壓縮機(jī)在油品較差或溫度較高的情況經(jīng)常出現(xiàn)的現(xiàn)象,由于機(jī)頭結(jié)焦,,螺桿之間或螺桿與星輪之間的間隙變小,,在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中摩擦阻力增大,機(jī)組的負(fù)荷增大,,電流增大,。嚴(yán)重時(shí)螺桿與星輪被油焦粘合在一起,機(jī)組無法自由轉(zhuǎn)動(dòng),。

(3)機(jī)頭注油管上斷油閥的功能是在機(jī)組停機(jī)時(shí),,及時(shí)將注油管切斷,防止由于油氣桶內(nèi)的余壓將大量的潤(rùn)滑油壓入機(jī)頭,,導(dǎo)致機(jī)頭內(nèi)潤(rùn)滑油過多,。因而在停機(jī)后機(jī)頭內(nèi)潤(rùn)滑油過多也是導(dǎo)致壓縮機(jī)啟動(dòng)電流大原因之一。解決機(jī)頭內(nèi)潤(rùn)滑油過多問題最直接的方法是打開機(jī)頭端蓋,,放出機(jī)頭內(nèi)部分潤(rùn)滑油,,同時(shí)對(duì)斷油閥進(jìn)行修復(fù)或更換。

3. 電氣裝置故障


很多用戶使用的是380V電機(jī),,采用星三角轉(zhuǎn)換的降壓?jiǎn)?dòng)方式啟動(dòng),。前期由星型方式運(yùn)行,當(dāng)啟動(dòng)2~3s后轉(zhuǎn)為三角運(yùn)行方式,。如星三角轉(zhuǎn)換開關(guān)出現(xiàn)故障,不能進(jìn)行正常的星三角轉(zhuǎn)換,,星型的電流比三角運(yùn)行電流高很多倍,,保護(hù)器延時(shí)時(shí)間到,自然會(huì)導(dǎo)致壓縮機(jī)跳機(jī),。另外,空氣開關(guān)在使用過程中因振動(dòng)等原因?qū)?,致其設(shè)定的啟動(dòng)時(shí)間變短也可能導(dǎo)致啟動(dòng)瞬間“跳機(jī)”,。

判斷是電氣故障還是機(jī)械故障最直接有效的方法是將電機(jī)與機(jī)頭分離,即拆除與及頭條聯(lián)接的聯(lián)軸器或皮帶,。分別手動(dòng)盤動(dòng)壓縮機(jī)主機(jī)和電機(jī),以便排除機(jī)械問題,。

如果是壓縮機(jī)機(jī)頭,、電機(jī)的機(jī)械原因引起的,當(dāng)甩開負(fù)載后啟動(dòng),,電機(jī)能夠正常運(yùn)行,;反之,則是電氣部分的問題,。

但請(qǐng)注意有一部分故障是電機(jī)本身引起的,在手動(dòng)盤電機(jī)時(shí)感覺正常,,空載啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)電機(jī)表現(xiàn)也正常,一旦負(fù)載,,則出現(xiàn)過載“跳機(jī)”的問題,,這種問題一般是電機(jī)軸承或電機(jī)與壓縮機(jī)主機(jī)的聯(lián)接不對(duì)中問題引起的。

現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)運(yùn)行中,,還有一種跳機(jī)原因雖比較罕見,但亦存在。電控系統(tǒng)故障,,如溫度探頭假報(bào)警,、溫度繼電器與斷路器高溫環(huán)境下故障誤動(dòng)作引起的超高溫跳停與報(bào)警,。

4. 卸荷閥故障


卸荷閥是螺桿壓縮機(jī)的重要組成部分,,其主要作用是控制機(jī)組的加載和卸載,即控制壓縮機(jī)的進(jìn)氣量,。

卸荷閥提前打開是不容易發(fā)現(xiàn)的一類故障,壓縮機(jī)在啟動(dòng)前卸荷閥是處于關(guān)閉狀態(tài)的,,在啟動(dòng)過程中卸荷閥也是慢慢打開,,或者是啟動(dòng)完成再完全打開,。如果卸荷閥打開的時(shí)間過早,意味著壓縮機(jī)啟動(dòng)時(shí)負(fù)載過大,,導(dǎo)致壓縮機(jī)的啟動(dòng)電流增大,致使壓縮機(jī)“跳機(jī)”,。

判斷卸荷閥的關(guān)閉與否最直觀的就是拆下空氣過濾器,,就能清晰的看到卸荷閥的進(jìn)氣擋板是處于關(guān)閉狀態(tài)還是打開狀態(tài)。

大多數(shù)卸荷閥故障是進(jìn)氣擋板卡在導(dǎo)向桿上,,此時(shí)活塞所處的位置應(yīng)該使進(jìn)氣擋板關(guān)閉,,但由于進(jìn)氣擋板被卡住不能關(guān)閉卸荷閥,。另外也有情況是卸荷閥進(jìn)氣擋板被異物如機(jī)械雜質(zhì)等卡住,,導(dǎo)致卸荷閥未完全關(guān)閉。

拆下空濾后,,如進(jìn)氣擋板由于機(jī)械雜質(zhì)等卡住,,清理干凈后便能順利開啟機(jī)組,;如進(jìn)氣擋板卡在導(dǎo)向桿上,,用砂紙對(duì)導(dǎo)向桿進(jìn)行研磨,并在導(dǎo)向桿上涂抹少量潤(rùn)滑脂,;如卸荷閥損壞嚴(yán)重,,則需更換卸荷閥,。

要判斷卸荷閥是否提前打開,需要較為精確的掌握該類壓縮機(jī)的啟動(dòng)時(shí)間,,同時(shí)根據(jù)卸荷閥打開時(shí)的時(shí)間與壓縮機(jī)啟動(dòng)的時(shí)間相比較,如前者大于后者證明卸荷閥并未提前打開,;反之,卸荷閥提前打開,。

5. 溫控閥引起的高溫跳機(jī)


有些高溫跳機(jī)并不是外部溫度或者機(jī)組散熱不良引起的,,而是溫控閥的動(dòng)作不良造成的。

溫控旁通閥內(nèi)有一個(gè)感溫組件(通常是石蠟),由該組件探頭來控制閥芯的通斷,。長(zhǎng)期使用后閥芯功效降低,,不能在相應(yīng)的溫度點(diǎn)動(dòng)作,使得從空壓機(jī)本體出來的帶熱潤(rùn)滑油不能或全部通過油冷卻器冷卻直接回到空壓機(jī)本體,,使得空壓機(jī)溫度無法得到有效控制,。

帶有雜質(zhì)的潤(rùn)滑油經(jīng)過溫控閥時(shí)卡死滑動(dòng)滑芯,使得閥芯不能完全閉合,,有部分油直接通過旁路到本機(jī),,冷卻效果不佳。

6. 潤(rùn)滑油引起的高溫跳機(jī)
 
潤(rùn)滑冷卻油失效,??諌簷C(jī)的潤(rùn)滑油不僅潤(rùn)滑各運(yùn)動(dòng)部件,如高速轉(zhuǎn)動(dòng)的轉(zhuǎn)子與滑片,。而且冷卻壓縮過程中產(chǎn)生大量的熱能,,如摩擦副相對(duì)高速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生摩擦熱與空氣被壓縮時(shí)產(chǎn)生的熱能。

待壓縮的空氣中含有大量的粉塵,、水份及腐蝕的氟化氫、二氧化硫氣體,,對(duì)潤(rùn)滑油影響較大,使?jié)櫥褪?。?rùn)滑油失效后對(duì)相對(duì)運(yùn)動(dòng)副未形成油膜,相對(duì)運(yùn)動(dòng)摩擦產(chǎn)生熱量增高,,而且冷卻效果降低,,使得空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)溫升過高,。

除此之外,,風(fēng)冷卻器,、水冷卻器、三濾等方面故障引起的高溫“跳機(jī)”特征較為明顯,故不再贅述,。

總之,,壓縮機(jī)跳機(jī)原因多種多樣,誘發(fā)原因也較多,,我們只有對(duì)壓縮機(jī)運(yùn)行原理及部件功效有了較為全面的了解,才能對(duì)壓縮機(jī)的跳機(jī)故障防患于未然,。

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